

山東冠熙環(huán)保設(shè)備有限公司
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山東省濰坊市
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山東冠熙環(huán)保設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 通風(fēng)機(jī)
離心除塵引風(fēng)機(jī)-爐窯引風(fēng)機(jī)-冠熙風(fēng)機(jī)
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山東冠熙環(huán)保設(shè)備有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
李海偉
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經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)加工
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山東省濰坊市
主營(yíng)產(chǎn)品







本文主要完成設(shè)計(jì)引風(fēng)機(jī)的穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)數(shù)值計(jì)算,在瞬態(tài)數(shù)值計(jì)算結(jié)果穩(wěn)定后,采用FW-H模型計(jì)算設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)的氣動(dòng)噪聲值。根據(jù)數(shù)值計(jì)算結(jié)果,得出以下結(jié)論:
(1)通過(guò)比較設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)樣機(jī)和斜槽離心風(fēng)機(jī)樣機(jī)的數(shù)值計(jì)算結(jié)果,可以看出在設(shè)計(jì)流量條件下重新設(shè)計(jì)的離心機(jī),風(fēng)機(jī)的總壓值高于E設(shè)計(jì)目標(biāo),效率68%,效率比樣機(jī)高19.9%,總壓值由4626pa提高到5257pa,均滿足合作單位的性能要求。
(2)通過(guò)觀察原型風(fēng)機(jī)和斜槽風(fēng)機(jī)葉片通道的流線圖,可以看出設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)的長(zhǎng)、短葉片吸力面分離較弱,但沒(méi)有強(qiáng)渦流區(qū)。與樣機(jī)的內(nèi)部流程相比,該流程有了很大的改進(jìn),效率也有了很大的提高。
(3)根據(jù)計(jì)算出引風(fēng)機(jī)的噪聲頻譜,可以看出設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)的聲壓在1100Hz時(shí)有一個(gè)峰值,聲壓值為58dB。在遠(yuǎn)場(chǎng)噪聲計(jì)算中,隨著受流點(diǎn)到葉輪中心距離的增加,風(fēng)機(jī)噪聲值呈下降趨勢(shì)。
引風(fēng)機(jī)進(jìn)氣箱出口處(葉輪進(jìn)口處)水平橫向截面速度的矢量圖及云圖,從圖中可以看出,雖然其出口幾何結(jié)構(gòu)是對(duì)稱的,然而在出口處其流速為不均勻分布,靠進(jìn)氣方向處流速較高,被進(jìn)氣方向速度較低,氣流經(jīng)彎頭轉(zhuǎn)彎后,流速分布比較紊亂,從而使得進(jìn)入風(fēng)機(jī)葉輪的流速不均勻,與文獻(xiàn)的研究結(jié)果一致,這是導(dǎo)致離心風(fēng)機(jī)效率低的原因之一。斜槽離心風(fēng)機(jī)偏離設(shè)計(jì)工況時(shí),小流量工況下效率急劇下降,大流量工況下效率變化緩慢,但效率僅為47%。
進(jìn)氣箱內(nèi)的流動(dòng)損失
進(jìn)氣箱的流動(dòng)損失可以通過(guò)數(shù)值模擬計(jì)算分析,為理論研究提供參考,其大小為進(jìn)氣箱出口截面的動(dòng)壓乘以損失系數(shù)。由于進(jìn)氣箱出口速度大致與葉輪的進(jìn)口速度一樣。
進(jìn)氣箱對(duì)離心風(fēng)機(jī)性能的影響可知在進(jìn)氣箱出口與引風(fēng)機(jī)葉輪進(jìn)口處存在渦旋現(xiàn)象,研究中發(fā)現(xiàn)該渦旋與流量大小有關(guān),在大流量區(qū)渦旋不明顯,且位于進(jìn)氣箱側(cè)的葉輪葉套的進(jìn)口處,隨著流量的減小,渦旋形狀更加的明顯,并向進(jìn)氣箱出口方向B側(cè)偏移。可以看出,原始風(fēng)機(jī)葉輪流道內(nèi)靠近出口處形成渦旋,主要原因是葉片出口附近存在較為嚴(yán)重的邊界層分離現(xiàn)象。引風(fēng)機(jī)葉片表面存在附面層,隨著葉輪旋轉(zhuǎn),吸力面和壓力面附面層的結(jié)構(gòu)和形態(tài)是不同的。其葉輪滾動(dòng)所發(fā)生的離心力為離心風(fēng)機(jī)壓強(qiáng)升的首要來(lái)歷,而且在葉輪內(nèi)部由離心力發(fā)生的壓強(qiáng)升要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于氣體相對(duì)速度改動(dòng)而發(fā)生的壓強(qiáng)升,而且選用增大風(fēng)機(jī)的葉輪寬度增大風(fēng)機(jī)流量的辦法,往往導(dǎo)致風(fēng)機(jī)的功率下降,因而離心風(fēng)機(jī)一般適用于高壓、小流量的場(chǎng)合。
本文以引風(fēng)機(jī)為研究對(duì)象,對(duì)4 種組合方式的消聲蝸殼進(jìn)行了試驗(yàn)測(cè)量,研究了每一種組合的降噪效果及對(duì)風(fēng)機(jī)氣動(dòng)性能的影響。試驗(yàn)在符合ISO3745 標(biāo)準(zhǔn)的半消聲室中進(jìn)行,其四周墻壁及屋頂均裝有消聲尖劈,消聲室截止頻率100 Hz,本底噪聲為26 dB( A) 。試驗(yàn)裝置和測(cè)試系統(tǒng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T1236-2000《工業(yè)通風(fēng)機(jī)用標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)道進(jìn)行性能試驗(yàn)》和GB/T2888-91《引風(fēng)機(jī)和羅茨鼓風(fēng)機(jī)噪聲測(cè)量方法》的要求設(shè)計(jì)、制造、測(cè)試。引風(fēng)機(jī)進(jìn)氣口端連接符合GB/T 1236 規(guī)定的風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn)進(jìn)氣試驗(yàn)裝置。結(jié)果表明,引風(fēng)機(jī)基于LSSVM和LHS的大型離心風(fēng)機(jī)性能預(yù)測(cè)方法能夠充分利用現(xiàn)有的風(fēng)機(jī)數(shù)據(jù)信息,快速、準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)風(fēng)機(jī)性能。使用智能壓力風(fēng)速風(fēng)量?jī)x測(cè)出PL3 位置的靜壓和PL5 處的流量壓差,然后再根據(jù)其他測(cè)量的數(shù)據(jù)算出風(fēng)機(jī)全壓和靜壓試驗(yàn)裝置。
試驗(yàn)采用進(jìn)口堵片方式調(diào)節(jié)流量,從大流量至小流量共選取8 個(gè)工況點(diǎn),分別測(cè)試每個(gè)工況點(diǎn)的風(fēng)機(jī)流量、壓力、功耗和噪聲。最后計(jì)算風(fēng)機(jī)標(biāo)況下流量、全壓、全壓效率、總A 聲級(jí)。本試驗(yàn)風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖,在風(fēng)機(jī)蝸板和前后蓋板上可分別固定穿孔鋼板,穿孔板與蝸殼本體之間形成10 mm 的空腔,空腔內(nèi)填充超細(xì)玻璃棉,形成消聲蝸殼。以此形成4 種消聲蝸殼組合: A 組合,周向蝸板有消聲層;B 組合,蝸殼后蓋板有消聲層; C 組合,周向蝸板和后蓋板有消聲層; D 組合,周向蝸板和前蓋板有消聲層。選用的穿孔板采用板厚1 mm,孔徑6 mm,穿孔率約為22%。(1)滿負(fù)荷風(fēng)機(jī)數(shù)據(jù)試驗(yàn):鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),爐內(nèi)氧含量維持在2。各種加裝吸聲結(jié)構(gòu)組合,風(fēng)機(jī)蝸殼內(nèi)部的通流結(jié)構(gòu)尺寸和原風(fēng)機(jī)一致。
