山東冠熙環(huán)保設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 通風(fēng)機
旋渦引風(fēng)機-高壓吸塵引風(fēng)機-冠熙風(fēng)機
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引風(fēng)機的創(chuàng)新點和難點在于以高效、高壓、節(jié)能為風(fēng)機的設(shè)計目標(biāo),要求產(chǎn)品性能達(dá)到或接近高壓、高效技術(shù)水平的先進(jìn)水平。但風(fēng)機的性能參數(shù)是互補的、矛盾的。01325*105pa,初始溫度t=293K,軸向入口速度=18m/s,所有旋轉(zhuǎn)壁(如前盤、后盤、葉輪葉片等)的輸入速度n=1450r/min,其他非旋轉(zhuǎn)壁(如蝸殼)的輸入速度為零。工作壓力的增加也會導(dǎo)致電耗和噪聲水平的提高,這是風(fēng)機常見的技術(shù)問題。如何使風(fēng)機的工作參數(shù)滿足設(shè)計要求,提高風(fēng)機的整體性能,不僅關(guān)系到單個零件結(jié)構(gòu)設(shè)計的優(yōu)化,而且關(guān)系到材料、制造、加工工藝和裝配精度的優(yōu)化。因此,這是一個對風(fēng)機進(jìn)行整體優(yōu)化的系統(tǒng)工程,是引風(fēng)機較大的技術(shù)難點。
另外,引風(fēng)機的創(chuàng)新點如下:
(1)通過對斜槽離心風(fēng)機樣機的數(shù)值計算和內(nèi)部流動特性分析,對樣機結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),并提出了各種改進(jìn)方案。通過延長斜槽風(fēng)機的短葉片,降低了風(fēng)機所需的扭矩,提高了風(fēng)機的效率;通過向外延伸風(fēng)機的長葉片和短葉片,提高了風(fēng)機的效率。3%,但風(fēng)機的全壓值根本堅持不變,這樣的改善計劃并不能滿足對風(fēng)機全壓值5000Pa的要求。大型風(fēng)機葉輪的旋轉(zhuǎn)半徑可以增加風(fēng)機的總壓力,但效率基本不變。減小樣機葉輪與蝸殼舌之間的間隙,不僅可以提高風(fēng)機的總壓,而且可以提高風(fēng)機效率2.1%。為XQ斜槽風(fēng)機的進(jìn)一步改進(jìn)和完善提供了良好的參考。
(2)取消原引風(fēng)機的設(shè)計結(jié)構(gòu)。根據(jù)葉輪流道橫截面積逐漸變化的原理,建立了風(fēng)機葉片型線成形的數(shù)學(xué)模型,并根據(jù)該數(shù)學(xué)模型完成了風(fēng)機葉片型線的設(shè)計。葉片的“雙圓弧”設(shè)計被原來復(fù)雜的“多圓弧”設(shè)計思想所取代,從而改善了原模型低壓低效的缺點。
(3)放棄傳統(tǒng)的以實驗為基礎(chǔ)的風(fēng)機設(shè)計方法,以數(shù)值計算方法為主要研究手段,改進(jìn)引風(fēng)機的設(shè)計,降低風(fēng)機的開發(fā)成本和周期,加快離心風(fēng)機產(chǎn)品的更新?lián)Q代。
研究結(jié)果表明,引風(fēng)機葉片結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不僅使風(fēng)機難以加工,而且增加了風(fēng)機內(nèi)部的流動損失,降低了風(fēng)機的效率。為了提高引風(fēng)機的總壓和效率,對斜槽離心風(fēng)機進(jìn)行了改進(jìn)和設(shè)計。采用數(shù)值計算方法對斜槽離心風(fēng)機的內(nèi)部流動進(jìn)行了分析,并根據(jù)內(nèi)部流動規(guī)律進(jìn)行了相應(yīng)的改進(jìn)和設(shè)計工作。首先由引風(fēng)機的活動特性分析中能夠知道,引風(fēng)機的短葉片吸力面存在兩個旋渦區(qū),為了改善渦流帶來的活動損失,提出了通過改變短葉片的長度來改善風(fēng)機活動的計劃。通過查閱大量的離心風(fēng)機優(yōu)化設(shè)計文獻(xiàn),深入了解風(fēng)機不同結(jié)構(gòu)參數(shù)對風(fēng)機內(nèi)部流動特性的影響,并采用數(shù)值計算方法建立風(fēng)機三維模型,劃分網(wǎng)格,引風(fēng)機采用N-S方程,結(jié)合W。利用SSTK-U湍流模型,模擬了斜通道風(fēng)機的原型。通過對樣機計算結(jié)果與原始測量數(shù)據(jù)的比較,詳細(xì)分析了SSTK-U湍流模型的精度,為離心風(fēng)機數(shù)值計算選擇湍流模型提供了良好的參考。通過觀察風(fēng)機不同截面的等值線和流線圖,分析了風(fēng)機的內(nèi)部流動特性,為離心風(fēng)機的改進(jìn)提供了思路。在斜槽離心風(fēng)機樣機的基礎(chǔ)上,提出了三種改進(jìn)方案:向內(nèi)延長風(fēng)機短葉片可減少短葉片吸力面分離,提高風(fēng)機效率2.3%;增大風(fēng)機葉輪旋轉(zhuǎn)直徑可提高總壓。風(fēng)機的壓力值,效率基本不變,增大蝸殼舌與風(fēng)機葉輪之間的間隙,可使風(fēng)機總壓值提高到4711pa,效率提高2.1%。
隨著國家環(huán)保政策的深化,為了響應(yīng)國家環(huán)保節(jié)能政策,在線生產(chǎn)鍋爐的環(huán)保指標(biāo)必須滿足超低排放要求。因此,對我廠脫硝系統(tǒng)進(jìn)行了改造:將原SNCR+SCR聯(lián)合脫硝方式改為SCR脫硝方式,改造后取消原增壓風(fēng)機,原引風(fēng)機出力不能滿足機組滿負(fù)荷要求。因此,計劃對兩臺引風(fēng)機進(jìn)行改造。氣體流經(jīng)引風(fēng)機葉輪前盤與集流器之間的走漏形成循環(huán)活動,白白消耗掉葉輪的能量。在現(xiàn)有引風(fēng)機的基礎(chǔ)上,通過對引風(fēng)機葉輪的改造,在不進(jìn)行電機技術(shù)改造的情況下,對引風(fēng)機進(jìn)行技術(shù)改造,提高引風(fēng)機的出力,以滿足反硝化和靜電沉淀的總阻力。變壓器取消增壓風(fēng)機后,實現(xiàn)引風(fēng)機的節(jié)能降耗的目的。隨著國家環(huán)保政策的不斷深入,生產(chǎn)鍋爐的環(huán)保指標(biāo)必須滿足超低排放要求。我廠對原有的反硝化系統(tǒng)和靜電沉淀進(jìn)行了改造。改造后,原有引風(fēng)機不能滿足機組滿負(fù)荷運行的要求。工作人員進(jìn)行了技術(shù)探討,確定了引風(fēng)機、脫硫增壓風(fēng)機的風(fēng)量、風(fēng)壓及系統(tǒng)抗延長性能。最后根據(jù)試驗后的實測數(shù)據(jù),確定了引風(fēng)機和電動機的選型設(shè)計,包括風(fēng)機設(shè)計參數(shù)。為了提高風(fēng)機出口壓力、風(fēng)機輸出、滿足機組滿負(fù)荷要求和取消增壓風(fēng)機運行,設(shè)計了數(shù)計算、引風(fēng)機選型、風(fēng)機電機基礎(chǔ)校核、風(fēng)機改造后流場計算、電機參數(shù)選擇等。