工業(yè)除塵脫硫塔內(nèi)部結(jié)構(gòu) 電廠除塵脫硫塔故障原因 湖北裕久隆
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工業(yè)除塵脫硫塔內(nèi)部結(jié)構(gòu)-電廠除塵脫硫塔故障原因-湖北裕久隆

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湖北裕久隆環(huán)保電氣設(shè)備有限公司

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應(yīng)用領(lǐng)域 化工,電廠,磚廠,陶瓷廠,碳素廠等
發(fā)貨區(qū)域 全國(guó)
廠家地點(diǎn) 襄陽(yáng)
用途 除塵,脫硫脫硝,環(huán)保
所屬行業(yè) 環(huán)保
報(bào)價(jià)方式 按實(shí)際訂單報(bào)價(jià)為準(zhǔn)
品牌 裕久隆
產(chǎn)品編號(hào) 6595027
商品介紹




山西除塵脫硫塔發(fā)生故障的原因有很多因素,列如不正常的操作或者是溫度的變化等等都是會(huì)影響整臺(tái)設(shè)備的正常運(yùn)行的。這時(shí)候我們可以打電話詢問山西脫硫塔生產(chǎn)廠家請(qǐng)技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)勘察然后再做整頓就是可以的。

今天我們所說(shuō)的除塵脫硫塔也是這樣的,可能在設(shè)備運(yùn)行的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)小小的故障,不用擔(dān)心。還有就是我們?cè)谑褂迷O(shè)備的期間要定期檢查設(shè)備及時(shí)的發(fā)現(xiàn)設(shè)備的問題。

   下面就分享幾個(gè)除塵脫硫塔在使用過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)什么故障呢?

(1)進(jìn)塔氣體質(zhì)量差,氣體夾帶的煤灰、煤焦油和其它雜質(zhì)等,長(zhǎng)時(shí)間積累在填料上,形成塔阻力上升,產(chǎn)生塔堵。

(2)脫硫吸收和析硫反應(yīng),80%是在脫硫塔內(nèi)進(jìn)行的,塔內(nèi)析出的硫,不能及時(shí)隨脫硫液帶出塔外,極容易粘結(jié)在填料表面,導(dǎo)致氣體偏流,時(shí)間久了,形成堵塔。

(3)溶液循環(huán)量小,形成脫硫塔,噴淋密度降低,一般要求噴淋密度在35-50立方米/㎡h,噴淋密度小,易使塔內(nèi)填料形成干區(qū),氣液接觸不好,脫硫效率下降,時(shí)間一長(zhǎng),就會(huì)形成局部堵塞,氣液偏流,塔阻上升,造成塔堵。


一定要先考慮無(wú)動(dòng)力除塵和直接噴霧除塵,因此從減排、又節(jié)能降低本錢的角度考慮。脫硫塔的除霧區(qū)是用來(lái)進(jìn)一步對(duì)煙氣進(jìn)行凈化,來(lái)除去煙氣中夾帶的霧滴,從而大大降低煙氣對(duì)脫硫塔或者脫硫除塵器的腐蝕性,并且還可以減少污垢,更重要的是還可以降低吸收劑和水的損耗。實(shí)在不得已時(shí)才考慮第三個(gè)選擇:就是通風(fēng)除塵。因?yàn)橹灰x擇通風(fēng)除塵,就一定要有高耗能的風(fēng)機(jī)和除塵器,節(jié)能降低利息就比較難。采用通風(fēng)除塵系統(tǒng)時(shí)也要先考慮能耗低的電除塵,最后考慮布袋除塵器。按此思路反思我現(xiàn)在除塵設(shè)備實(shí)際選擇順序,就可以發(fā)現(xiàn)一些值得改進(jìn)的問題:比如轉(zhuǎn)爐二次除塵、高爐出鐵場(chǎng)除塵、裝卸料除塵等許多類似應(yīng)用,粉塵顆粒80%水膜脫硫除塵器甚至90%以上都是10m以上,但在國(guó)幾乎絕大多數(shù)采用通風(fēng)除塵、并且用布袋除塵器,就出現(xiàn)解決了減排問題,但運(yùn)行費(fèi)用都很高;轉(zhuǎn)爐LT法除塵未燃法時(shí)粉塵也是大部分是粗顆粒,但電除塵的入口濃度依照70-100克/標(biāo)立米設(shè)計(jì),造成電場(chǎng)多、設(shè)備龐大。當(dāng)然有些電除塵器效率不穩(wěn)定也是必需解決的實(shí)際問題。


為適應(yīng)高硫煤種,該電廠脫硫裝置于2008年至2009年進(jìn)行改造,F(xiàn)GD進(jìn)出口煙道內(nèi)加熱器取消,漿液循環(huán)量由原來(lái)的22500m3/h增加到42500m3/h。根據(jù)國(guó)外經(jīng)驗(yàn),除塵設(shè)備有三種不同層次的選擇:首先要注意的是防塵,也就是像各種疾病一樣,預(yù)防是合算的方案,比如裝卸料、皮帶轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)加個(gè)流槽,就可以大幅度減少粉塵、或煙塵發(fā)生和處理量。液汽比由原來(lái)的20.4增加到35.4,吸收塔漿池運(yùn)行液位仍然為5700mm,漿池容積由799 m3增加到1325㎏m3。漿液循環(huán)時(shí)間由原來(lái)的2.13min縮短至1.87min。吸收塔漿池中石膏停留時(shí)間由原來(lái)的10.133h增加到12.44h。煙氣量由原來(lái)的1087200Nm3/h增加到1200000Nm3/h,煙氣溫度由原來(lái)的142℃提高到152℃,順流塔空塔煙氣的流速由原設(shè)計(jì)14.1m/s降低到9.69m/s。

順流塔Ug流速維持在7.96m/s。采用通風(fēng)除塵系統(tǒng)時(shí)也要先考慮能耗低的電除塵,最后考慮布袋除塵器。逆流塔空塔煙氣的流速由原設(shè)計(jì)4.66m/s降低到3.91m/s。逆流塔Ug流速維持在3.81m/s。吸收塔出口煙氣溫度由原設(shè)計(jì)48.9℃提高53℃。漿液循環(huán)泵在原有4臺(tái)各7500m3/h基礎(chǔ)上增加2臺(tái)各10000m3/h 的漿液循環(huán)泵,在原氧化風(fēng)機(jī)1臺(tái)35000Nm3/h基礎(chǔ)上增加1臺(tái)30000 Nm3/h的氧化風(fēng)機(jī)。脫水系統(tǒng)新增一套皮帶脫水機(jī),擴(kuò)容后的吸收塔漿液移出吸收塔仍采用一半脫水一半拋漿的方式。


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公司名稱 湖北裕久隆環(huán)保電氣設(shè)備有限公司
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