
L290彎頭-高壓彎頭管件-管線鋼彎頭銷售-君道
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河北君道管道設(shè)備制造有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
張海棟
聯(lián)系電話
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經(jīng)營模式
生產(chǎn)加工
所在地區(qū)
河北省滄州市





彎頭沖壓是依靠沖模和沖壓設(shè)備來完成加工,普通壓力機的行程次數(shù)為每分鐘可達(dá)幾十次,高速壓力要每分鐘可達(dá)數(shù)百次甚至千次以上,而且每次沖壓行程就可能得到一個沖壓件。
沖壓彎頭的低溫焊接原理:軟釬和硬釬,熱源根據(jù)不同的現(xiàn)場要求選取。
彎頭優(yōu)點:操作靈活,可選擇性強,技術(shù)要求比較低,變形量可以控制好,對于母體的熱影響小,美觀。
沖壓彎頭材進(jìn)行刨銑時,銑削效率與服務(wù)時間之間的折中做法是影響經(jīng)濟性的決定性因素。在 次試驗中,鋼袋接受十五次濕式進(jìn)刀,然后再接受十次干式銑削。其間在較長時間的運行之后會產(chǎn)生刀瘤和輕微的自由面磨損,因此在將來應(yīng)對所有鋼袋進(jìn)行濕式加工。然后使用直徑為81毫米、帶有六個有效刀片的仿形銑刀。在相同的切削數(shù)值下,對不銹鋼沖壓彎頭袋上方的平面進(jìn)行16.7分的干式銑削,與競爭對手的圓盤刀具相比,這種不銹鋼沖壓彎頭的使用壽命明顯提高。
彎頭外徑誤差標(biāo)準(zhǔn)
彎頭的生產(chǎn)的時候收到工藝等方面的影響會出現(xiàn)口徑偏差,和無縫管焊接的時候由于偏差的存在會使得焊接不是很穩(wěn)定,當(dāng)然對于壓力不是很高的管道或者口徑比較小,基本是沒有多大的問題的。
作為壓力比較高的管道,彎頭的口徑誤差就要求比較嚴(yán)格了。彎頭在生產(chǎn)的時候收到模具的限制,比如說我們要生產(chǎn)219*7的彎頭,我們使用的無縫管是159*7.但是焊接彎頭的胎具一般都是219*8或者是219*6的,如果型號比較少就只有就和那兩種型號的模具,使用219*6的模具做出的焊接彎頭的外徑大概就是217 216.假如使用219*8的模具做出的焊接彎頭的外徑就是223左右,當(dāng)然假如是五金市場賣的質(zhì)量比較次的焊接彎頭基本都是外徑比較小的,因為外徑小了之后更節(jié)省材料。
目前沿用的標(biāo)準(zhǔn)好像是口徑在100一下的焊接彎頭誤差在1.5毫米之內(nèi),400以下的誤差在3還之內(nèi)。其實我們不要完全堅持在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi),應(yīng)該超越標(biāo)準(zhǔn)更好的配合管道的焊接。使得管道和焊接彎頭更為緊密。
彎頭焊接時的夾渣的現(xiàn)象及發(fā)展性能趨勢
在把彎頭與管子相連接的時候,要注意焊接時的夾渣。夾渣的意思就是說在非金屬夾渣物。而有這個現(xiàn)象出現(xiàn)的主要的原因就是說或者是管子,或者是彎頭的產(chǎn)品上面的坡口加工不正確,就是角度太小了,這是一個原因,還有一個原因就是焊接時的電流太小了,熔渣的黏度太大這樣的一些問題的。由于黏度太大了,所以造成了熔渣浮不到表面,從而引起了夾渣的現(xiàn)象。再有就是氣焊的時候焊炬火焰的能率不太夠,在焊接彎頭和管道的時候工件的清理的工作沒有做好,采用氧化焰,或者說是在擺動幅度過小沒有及時把熔渣拔出等,全是引起焊接夾渣的。焊條上面的藥皮子塊狀脫落了之后,沒有被充分的熔化。多層有多道的焊縫兒,也是原因之一。焊接時如果出現(xiàn)了夾渣的現(xiàn)象,就會再現(xiàn)了焊接完成了之后,壓力實驗或者說是在使用的過程之中會有漏水或者漏氣的現(xiàn)象發(fā)生的,所以說一定要在焊接時杜絕此類的現(xiàn)象。


