高密市弘達(dá)紡織器材廠
主營(yíng)產(chǎn)品: 紡織器材
紡織紡紗寶塔管-錐形管-寶塔線管
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高密市弘達(dá)紡織器材廠
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
杜慧娟
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經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)加工
所在地區(qū)
山東省濰坊市
主營(yíng)產(chǎn)品
殘損不合格塑料紗管對(duì)生產(chǎn)的影響
1 表面創(chuàng)傷、、磨損 紗管表面應(yīng) 光滑刺 ,線槽清 晰不 掛紗 塑料紗管在使 用過程 中因各種 原因造成表 面磨 損 、創(chuàng)傷時(shí)有發(fā)生 ,這些殘損紗管在退繞時(shí)會(huì)造成 斷頭 ,成為壞紗 ,在處理壞紗時(shí)有的擋車工采用刀 割的方法,其結(jié)果 是剖壞紗管造成 出壞紗的 循環(huán) 有的擋車工把紗管當(dāng)作剎車器,使紗管表 面磨損嚴(yán)重 ,紗管偏離 ,造成紗管大搖 頭.操 作十分困難。
2 紗管下口大、錠位不齊 紗管在錠子上高速運(yùn)轉(zhuǎn) ,造成紗管下口、小眼 磨損是不可避免的。紗管下口與錠盤錐度間隙大 小對(duì)紗管 的穩(wěn)定非常重要。1991年部頒標(biāo) 準(zhǔn)規(guī) 定錐度 比為 1:100,間隙為 007mm~0.1rrLrll 紗管高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) ,由于離心力和強(qiáng)氣流的共同作 用 ,紗 管下 口與錠 盤之 間會(huì) 產(chǎn)生一 種 沖擊力 .間 隙 越大沖擊力越大 ,紗管搖頭也越大,當(dāng)沖擊力大于 握持力時(shí),就會(huì)引起紗管跳管。間隙又不可太小 , 太 小 了就會(huì)造 成拔 管難 、落紗 難 。
紗管底邊到錠盤底線的位置叫錠位 。根據(jù)錠 子 不 同型號(hào) ,紗 管 錠 位 一 般 在 (5mm ~6mm)± 0.8mm之間。紗 管錠位是 由錠桿上端錐度 與紗 管小 眼(芯子 )錐 度 來 確 定 的 。紗 管 與 錠 子 錐 度 面配合良好 、位置適中紗管就會(huì)運(yùn)行穩(wěn)定 ,管紗成 形也 好 如 果紗 管 小 眼 磨損 變 大 ,就 會(huì) 出現(xiàn) 錠 位 高低不齊,造成 冒頭紗 、拔管落紗難 ,紗管小 眼磨 損 ,握持力下降 ,也會(huì)造成紗管跳管 ,卷繞紊亂造成壞紗。
3 紗管搖頭、跳管 紗管在旋轉(zhuǎn)過程 中由于振動(dòng)、搖擺使紗管偏 離平衡位置發(fā)生搖 頭、跳管等現(xiàn)象。造成紗 管搖 頭、跳管 的原因很多,其不但影響產(chǎn)品質(zhì)量 ,造成 毛羽紗、弱捻紗 、冒頭紗、卷繞紊亂、成形不 良等大 量壞紗 ,給管理 、操作帶來許 多問題和困難 ,而且 還會(huì)加速錠子磨損,縮短錠子使用壽命。
應(yīng)對(duì)振動(dòng)與磨損采取措施
為了減少高速紡紗錠子的振動(dòng)和磨損,不僅應(yīng)注意提高機(jī)件的制造質(zhì)量,改進(jìn)熱處理方法等,而且要著重研究紡紗錠子的結(jié)構(gòu)型式,并對(duì)支承、彈性、阻尼參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),以控制臨界轉(zhuǎn)速,消除自激振動(dòng)。
對(duì)于承受較重負(fù)荷的紡紗錠子,須考慮錠尖的幾何形狀和錠底的結(jié)構(gòu)。此外,筒管的優(yōu)劣對(duì)紡紗錠子的振動(dòng)能影響很大,高速后尤為明顯。紡紗錠子用油的作用不僅是潤(rùn)滑機(jī)件,而且是用以阻尼消振,且影響動(dòng)力消耗。
紡紗錠子的保養(yǎng)
1、提高機(jī)械性能降低捻度不勻
錠子的機(jī)械性能對(duì)紗線捻度內(nèi)不勻有重要影響。我們?cè)?jīng)在FA506細(xì)紗機(jī)上對(duì)C60/T40 J4.9tex品種的20個(gè)錠子進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)。具體方法是在其他條件均不改變的情況下,用同型號(hào)新錠子對(duì)在機(jī)舊錠子進(jìn)行更換,測(cè)試更換前后各單錠卷繞的捻度內(nèi)不勻CV值。
測(cè)試結(jié)果表明:舊錠子換新錠子后,所有錠子紡紗的捻度均有明顯增加,平均增加10.6捻/10厘米,捻度內(nèi)不勻CV值全部下降,由原來平均6.5%降低到4.5%,平均降低2.0個(gè)百分點(diǎn),降幅30.8%。
20個(gè)錠子紗線捻度與捻度極差由28.8捻/10厘米降至9.0捻/10厘米,單錠紗線捻度內(nèi)不勻CV值由8.5%降至5.7%,各錠子之間紗線捻度不勻CV值由原來的6.2%降低到4.0%,降低2.2個(gè)百分點(diǎn),降幅為35.5%,而且各單錠紗線捻度內(nèi)不勻CV值趨于一致。這說明錠子的機(jī)械性能和錠子之間的性能差異是造成捻度不勻的原因之一。
因此,提高錠子的機(jī)械性能并改善錠子之間的性能差異對(duì)于降低紗線捻度不勻有非常重要的意義。