拆除寫字樓電梯-湛江電梯回收價格
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130t/h循環(huán)流化床鍋爐低氮技術改造及其效果分析
1.2 低氮原理及影響因素
NOx主要來源于人類的活動,其中絕大部分來自燃料的,根據(jù)形成機理,可分為燃料型NOx、熱力型 NOx以及瞬時型NOx,其中瞬時型NOx產(chǎn)生的量很少,可忽略不計。循環(huán)流化床燃煤鍋爐產(chǎn)生的主要是燃料型 NOx,大約占總 NOx的 75% ~ 90% ,其次是熱力型 NOx。燃料型 NOx的生成的反應和條件( 如溫度和氧氣)及各種成分的濃度密切相關。熱力型 NOx 生成的原理如下:
當區(qū)域溫度低于 1000℃ 時,NO的生成量較少,隨著溫度的升高,NOx的生成速度按指數(shù)規(guī)律,當溫度足夠高時熱力型 NOx可達20% 。因此,溫度對熱力型 NOx 的生成具有性的作用,另外,空氣系數(shù)和煙氣停留時間對熱力型 NOx的生成也有很大影響。
根據(jù)上述分析,針對循環(huán)流化床鍋爐的運行特性,本次改造從爐膛溫度控制、高溫旋風分離器的分離效率,含氧量,床溫控制,分級,布風板布置,返料的等方面對4號鍋爐進行低氮技術改造。
1.3 改造內容
1.3.1爐膛受熱面
1)兩片水冷屏。在靠近前屛水冷壁處左右各布置一片水冷屏,從前屏水冷壁中部穿進爐膛然后向上,從爐膛頂棚管穿出,并從兩根集中下降管分別引出一根下降管連接到水冷屏下集箱,水冷屏下部迎煙氣沖刷2.5米范圍內澆注料敷設,將原來水冷壁上集箱至汽包的 12 根 直徑133 ×6 的聯(lián)絡管更換成 直徑194 × 10 的管子,其中兩根作為的水冷屏的聯(lián)絡管。通過爐膛內受熱面,運行中有利于爐膛溫度, NOx的生成。
2)三片屏式過熱器。由于采用低氮,床溫和含氧量后鍋爐在低負荷運行時會影響主蒸汽的溫度,甚至會達不到設計的溫度,在靠近前屛水冷壁中間部位均勻布置三片屏式過熱器,過熱器管材質為 12Cr1MoVG,規(guī)格為直徑42 × 6,在管屏下部敷設澆注料。
通過爐膛內的受熱面,既能爐膛溫度,NOx的生成,又能保證鍋爐在低負荷運行時主蒸汽的溫度。
1.3.2分的改造
1)旋風分離器結構。將分離器進口寬度由原來的 1200mm 縮小到 900mm,通過計算,這樣煙氣速度可以由原來的 22m/s 到 27m/s,分離器的分離效率,有利于床溫和含氧量。
2)返料的。將原來的返料箱拆除,更換成新型的返料箱,返料箱風室隔成三部分,返料風分成三路風,使返料風形成高壓頭小風量,返料的可靠性。同時,將返料口下移并向爐膛中間靠攏,這樣布置有利于返料的均勻性,使布風板同一平面處的溫度均勻性,床溫局部過高造成 NOx 生成量高的因素。
3)布風裝置的。經(jīng)過床層冷態(tài)試驗發(fā)現(xiàn),布風板上的床料顆粒度分布不是均勻的,呈現(xiàn)中間細,四周粗的狀態(tài),為了保持整個床面流化風保持一致,對布風板及風帽進行了改造,風帽的開孔率呈中心部位小,向四周逐漸增大,使鍋爐在運行中流暢分布更均勻。
4) 二次風的。原來的二次風口離布風板高度僅有2米左右,造成還原區(qū)濃度不夠,分級不夠明顯,對二次風口進行了,保留原有的兩個風口,其他的風口改到離布風板 3.5米高度處,使得分級更加明顯。
5) 煙氣再循環(huán)。為保證低負荷時一次風氧氣不過量、 NOx 生成量,從引風機出口增設一根直徑720x8煙氣再循環(huán)管通往一次風機入口,用脫硫除塵后的低氧煙氣代替部分空氣,一次風氧含量,在保證床料充分流化的同時,控制一次風氧氣不過量, NOx 生成量。
1.4 水汽的變化
由于了屏式過熱器,汽水的蒸汽流向發(fā)生了變化,原來是汽包→包墻過熱器→低溫過熱器→減溫器→高溫過熱器→集汽集箱,經(jīng)過低氮改造后變成了汽包→包墻過熱器→低溫過熱器→一級減溫器→屏式過熱器→二級減溫器→高溫過熱器→集汽集箱。
2鍋爐運行試驗
2.1冷態(tài)試驗
2.1.1布風板均勻性試驗
在床料充分流化后,迅速關掉一次風機,床料下落、堆積,觀察床料表面平整,無明顯凹凸,表明布風板經(jīng)改造后均勻性良好。
2.1.2冷態(tài)臨界沸騰風量的測量
根據(jù)料層與空板的阻力曲線等無法判流化風量,通過打開爐門用鉤耙在主床內鉤動,從手感上感覺沸騰效果,確流化風量約為38000m3/h。
2.2運行參數(shù)
通過冷態(tài)試驗可以發(fā)現(xiàn)床料的均勻性了很大的,在不改變一次風量的情況下,通過調節(jié)新增二次風口的風量,了爐膛空氣分級,了 NOx 生成量; 另外,在低負荷情況下,通過調節(jié)煙氣再循環(huán)的引入一次風機的煙氣量,保持爐膛出口的 NOx不會大大,低氮技術改造后,床溫、爐膛出口溫度等參數(shù)有了明顯的變化。
3改造后的效果分析
3.1 運行參數(shù)
鍋爐經(jīng)低氮改造后出力可達到150t/h,與原設出力一致,在30~110%額定負荷內能,并且在較低負荷時,主蒸汽溫度能達到規(guī)定的溫度,改造后運行兩年時間以來,水冷壁管子磨損大大較少。
3.2 NOx排放效果
鍋爐經(jīng)低氮改造后,爐膛出口的NOx生成量比改造前大大。目前,鍋爐經(jīng)過近兩年時間的運行,結合“SNCR”脫硝工藝進行脫硝后,終NOx排放濃度可控制在 50mg /Nm3以下的超低排放要求。
4總結
1) 該鍋爐通過鍋爐爐膛內受熱面,旋風分離器結構、返料、布風裝置,二次風風口布置,煙氣再循環(huán)等措施,鍋爐各項性能指標均能達到預期要求,并且以往存在的水冷壁磨損問題了很大的。
2) 低氮改造后,在額定負荷下,爐膛出口 NOx 排放濃度從 350mg /Nm3降 至 100mg/Nm3以下,效果接近原來的終 NOx排放濃度,優(yōu)于預期效果;經(jīng)SNCR脫硝后,終排放濃度能達到 50mg /Nm3以下,運行時甚至能達到 30mg /Nm3,氨逃逸量控制在 8mg /Nm3以內。
3) 針對原來 CO 排放指標偏高的現(xiàn)象,通過合理選擇再循環(huán)煙氣量,旋風分離器圓柱段補燃噴嘴,從一次熱風風道接入一次風,與高溫煙氣混合,使煙氣中 CO 燃盡,從而有效的了CO 排放指標; 另外,通過燃料消耗量與產(chǎn)生的蒸汽量計算,改造后鍋爐熱效率并未,熱效率與環(huán)保了很好的平衡。
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