鄭州君航機電科技有限公司位于華夏文明發(fā)祥地河南?鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),公司主要生產(chǎn):線材精密主動四輥軋機、精密兩輥軋機、異型線材軋機、輥模雙驅(qū)牽引拉拔機、校直機、空芯卷精密繞線機、工字輪精密繞線機、H型鋼焊絲放線架等非標(biāo)線材設(shè)備以及線材配件。
線圈繞制時,導(dǎo)線線規(guī)和匝間間隙決議了線圈各尺寸,控制線圈尺寸的前提條件就是找出影響線圈匝問問隙的要素,這也是控制線圈尺寸的必要條件。
1、線圈尺寸問題
近期運用立式繞線機繞制單餅式線圈時,控制繞線機的拉力的磁粉離合器的電流值設(shè)定為0.45A,線圈繞制完成后B端尺寸均偏大,超收工藝請求范圍。
2、線圈尺寸問題緣由剖析
當(dāng)繞線機拉力相關(guān)電流值設(shè)定為0.45A時,繞制過程中發(fā)現(xiàn),由于拉力太小,招致線盤上的導(dǎo)線受力不平均,在線盤轉(zhuǎn)動的時分呈現(xiàn)由于慣性線盤空轉(zhuǎn)的現(xiàn)象,導(dǎo)線脫出較多,招致在線盤與導(dǎo)線夾緊器之間的導(dǎo)線不是理想的程度狀態(tài),而是下垂出一定弧度,因此導(dǎo)線在繞制過程中受力不平均,且繞制完成的線餅緊實度不夠,因而招致線圈B尺寸大于技術(shù)請求值。
3、繞線機拉力與線圈尺寸關(guān)系剖析
(1)恰當(dāng)繞線機拉力對線圈的影響。在線圈繞制過程中,逐步拉力,將立式繞線機的拉力相關(guān)電流值調(diào)整為0.46A,線圈松弛。尺寸偏大的現(xiàn)象有所改善,但是依然不契合請求。繼續(xù)加大立式繞線機的拉力相關(guān)電流值調(diào)整到0.47A,線圈尺寸契合請求,且線圈緊實,在A ,B端沒有明顯問隙,4個角也沒有緊繃或上翹的現(xiàn)象,導(dǎo)線線規(guī)變化契合請求。
(2)繞線機拉力過大對線圈的影響。繼續(xù)立式繞線機拉力相關(guān)電流值到0.51A時,線圈在繞制過程中,4個角受力過重,有上翹現(xiàn)象,繞制完成后,導(dǎo)線問無明顯問隙,導(dǎo)線線規(guī)沒有急劇減小,但是4個角有上翹現(xiàn)象,不契合技術(shù)請求。

繞線機使用時的常見問題:
一、運用環(huán)境及電源供應(yīng)所引起的問題
繞線機屬于精密電氣設(shè)備,對運用環(huán)境是有一定要求的。潮濕、灰塵、振動這些因素都會影響繞線機的正常運轉(zhuǎn),長時間處于這樣環(huán)境的繞線機,各部件的磨損和正常狀態(tài)都是非正常的;電源的正常供應(yīng)也非常重要,在電壓波動大的運用環(huán)境中繞線機會出現(xiàn)不正常的溫升、過熱及電氣控制系統(tǒng)的異常。全自動繞線機控制器是非常精密的控制系統(tǒng),它對電源穩(wěn)定性的要求更高,有條件的客戶應(yīng)設(shè)專線電路供電,或在電路終端配備穩(wěn)壓器。
二、繞線機參數(shù)設(shè)定不當(dāng)所引起的問題
繞線機的正常工作離不開繞線機參數(shù)的正確設(shè)定,參數(shù)設(shè)定錯誤使繞線機不能正常工作。用戶在使用時應(yīng)注意結(jié)合產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝對繞線機進行正確設(shè)定。常見的繞線機參數(shù)有起繞點、繞線寬幅、總?cè)?shù)、起繞慢車、停止慢車等,繞線機說明書中對這些功能有詳細(xì)的說明和使用示例供用戶參考。
三、全自動繞線機工藝及運用材料所引起的常見問題
繞線工藝的正確于否,決定著繞線機能否正常的繞制線圈,一個的繞線工藝可以提供加工效率,減少線材的損耗,反個錯誤的繞線工藝使繞線機繞制的線圈不符合設(shè)計要求。所以,選擇像縱易智能這樣技術(shù)實力雄厚的生產(chǎn)廠家提供的設(shè)備在后續(xù)的生產(chǎn)使用中會少很多問題,省卻很多麻煩。此外,繞線機在作業(yè)時需要使用線材和骨架,這些材料對繞線機的正常工作也起著非常重要的作用,劣質(zhì)的漆包線會引起排線不整齊,變形的骨架會使繞線機在繞制時主軸晃動,邊緣疊線等問題。

繞線機?的自查問題及解決方案:
一、裝線箱常見問題與解決方案
常見問題:
1. 過線孔堵塞影響送線,繞線。
2. 分線架四個角容易纏線,形成斷線或斷線維護停機。
解決方案:
1. 不定時觀察,清潔過線孔塵埃、廢物,堅持線孔疏通。
2. 分線架纏線時需把漆包線擺放到位置。
二、扭線組常見問題與解決方案
常見問題:
1. 扭線麻花不緊形成散線,影響繞線不成功。
2. 扭線麻花線過長或過短,生產(chǎn)出麻花線或散線產(chǎn)品。
3. 扭線電機不作業(yè)或電機作業(yè)但不扭線。
解決方案:
1. 調(diào)整扭線夾板的靈活性,調(diào)整優(yōu)力膠起槽位置。
2. 調(diào)整繃簧力度的平衡,調(diào)整壓線組優(yōu)力膠的位置。
3. 查看電源插頭是否松動,或是接觸不良,電機作業(yè)但不扭線,要查看電機內(nèi)轉(zhuǎn)動軸螺釘是否松動或卡死。

繞線機調(diào)試中遇到的問題及解決方案:
1、繞線機主軸變頻器的過電壓報警
繞線機主軸變頻器在每次泊車時在操作面板上產(chǎn)生oL過電壓報警,利用萬用表測量輸入側(cè)電源電壓,發(fā)現(xiàn)正常,故將問題鎖定在變頻器設(shè)定的減速時刻上。為了盡可能地減小主軸泊車時的慣性, 于是將變頻器的減速時刻設(shè)定的很小,導(dǎo)致宣布泊車信號后變頻器的頻率下降地很快,一起電機的同步速下降地也很快,因為收卷電機存在較大慣性,使得收卷電機的實踐轉(zhuǎn)速超越此刻的同步速,收 卷電機運轉(zhuǎn)于發(fā)電機狀況,使變頻器發(fā)作過電壓報警。本系統(tǒng)經(jīng)過實踐調(diào)試,將減速時刻設(shè)定0.5S,既能地減小繞線機減速時的慣性,又能確保不出 現(xiàn)過電壓報警。
2. 繞線機排線伺服驅(qū)動器的報警處理
在調(diào)試過程中,繞線機人主動排線伺服驅(qū)動器經(jīng)常出現(xiàn)毛病報警,原因通常為編碼器和伺服驅(qū)動器通訊反常,把伺服驅(qū)動器斷電后,將編碼器與伺服驅(qū)動器的銜接插頭CN2重新拔插一次,再次上 電后,毛病免除。
3. 繞線機排線伺服跟從才能的設(shè)定
經(jīng)過伺服驅(qū)動器的參數(shù)來設(shè)定排線伺服的跟從才能,該參數(shù)值設(shè)定的越大,對方位指令的履行差錯就會越小,跟從才能就越強;但是此值假如設(shè)定的太大容易引起主動繞線機振動,因而此參數(shù)值 的設(shè)定應(yīng)兼顧繞線機和對方位指令的跟蹤。
4. 繞線機排線采樣周期的確認(rèn)
假如在調(diào)試時發(fā)現(xiàn)繞線機的排線組織會出現(xiàn)顯著的一走一停的現(xiàn)象,而且在每個走停的周期內(nèi),走的時刻很短,停的時刻很長,導(dǎo)致排線嚴(yán)密度不一致。能夠考慮將采樣周期減小到兩倍的PLC掃 描周期,持續(xù)調(diào)試,發(fā)現(xiàn)排線組織能夠很平滑地移動,不會出現(xiàn)一走一停的現(xiàn)象,排線也更加嚴(yán)密。
5. 繞制圓線時的張力
繞線時圓線的張力是經(jīng)過在舒張輥上纏繞圈數(shù)的多少來調(diào)整的,當(dāng)繞制比較細(xì)的圓線時,假如張力值調(diào)整的不適宜會出現(xiàn)細(xì)線被拉長變細(xì)、絕緣漆掉落的狀況,因而生產(chǎn)廠家應(yīng)針對不同的圓線線 徑總結(jié)出適宜的纏繞圈數(shù)。
6. 繞制扁線時的張力
繞線機繞制扁線時張力的調(diào)節(jié)是經(jīng)過調(diào)整碟式剎車片的氣壓巨細(xì)來實現(xiàn)的,我們也應(yīng)針對不同的線寬總結(jié)出對應(yīng)的氣壓巨細(xì)。
鄭州君航機電科技有限公司主要生產(chǎn):埋弧焊絲放線架、矩形異形線材軋機、不銹鋼彈簧鋼絲扁絲軋機、精密軋機設(shè)備以及線材配件。