東莞市厚街達(dá)剛機(jī)械廠
主營產(chǎn)品: 塑料造粒機(jī)
封閉式二手密煉機(jī)供應(yīng)-達(dá)剛-封閉式二手密煉機(jī)-硅膠二手密煉機(jī)
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密煉機(jī)空運轉(zhuǎn)試驗前需要做些什么準(zhǔn)備
1:密煉機(jī)空運轉(zhuǎn)試驗必須在基礎(chǔ)完全干固后方可進(jìn)行。
2:檢查密煉機(jī)各部位有無異物,各聯(lián)接件和緊固件有無松懈。
3:檢查密煉機(jī)各潤滑管路,液壓管路連接是否正確,所用潤滑和液壓用油量是否合適,油位是否恰當(dāng),潤滑部位潤滑是否到位。
4:密煉機(jī)附屬設(shè)備在空運轉(zhuǎn)前需進(jìn)行單獨的檢查試驗,以驗證其性能是否達(dá)到規(guī)定要求。
5:檢查密煉機(jī)各電氣設(shè)備與液壓系統(tǒng)和氣控系統(tǒng)等的配合是否準(zhǔn)確無誤。
6:在密煉機(jī)連接聯(lián)軸器之前,先將主電機(jī)空轉(zhuǎn)20min,無異常后,再將聯(lián)軸器裝好,并安裝防護(hù)罩。
7:在密煉機(jī)主減速器高速軸端或在聯(lián)軸器處,用人工盤動傳動系統(tǒng),使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動兩周,確認(rèn)無異常現(xiàn)象。
原理分析:密煉機(jī)的的環(huán)形間隙過程
下面的研究考察了物料從混煉室傳輸?shù)矫芊馊Φ挠绊?,特別考察了粘結(jié)油料的影響。混煉試驗是在一臺7升容量的切線型轉(zhuǎn)子的試驗室密煉機(jī)中進(jìn)行的。為達(dá)到試驗?zāi)康模瑑蓚€密封位置的密封圈被拆除。天然膠((RSS 1,100phr)作為試驗用原材料,分別在無潤滑和在混煉室外部區(qū)域加入粘結(jié)油料(BP Enerpar 16)的情況下進(jìn)行試驗。這組密煉機(jī)的研究試驗的目標(biāo)是考察在密煉機(jī)沒有密封時的重量差額。差額定義為初始重量mo與泄漏重量Mexit的比率。切向式密煉機(jī)的轉(zhuǎn)子間間隙相當(dāng)大,這樣,膠料就能以很快的速度下垂。為達(dá)到這一目的,將泄漏的分別從每個位置收集起來。加粘結(jié)油料的情況下,將從泄漏的油料中分離收集起來。
所有的試驗都是在加入聚合物后混煉15分鐘。上頂拴壓力選擇為50N/cm2作為典型值。轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速為30和50rpm,填充系數(shù)從50%到80%,或從40%到70%變化。排料后,用手感分別測試批料的溫度。每一差額曲線都顯示出泄漏的重量持續(xù)增加。進(jìn)行沖洗處理的可以分成兩部分,起先,可以檢測出處理量慢慢上升,當(dāng)溫度范圍達(dá)到130℃左右時,每條曲線的差額以幾乎同樣的斜率上漲。轉(zhuǎn)子速度上升為50rpm時,由于剪切速率上升,導(dǎo)致泄漏量加倍。這一情形,在混煉室低填充量時的泄漏同樣會產(chǎn)生。導(dǎo)致這一結(jié)果的假定是物料傳輸是由Weibenberg效應(yīng)造成的。在相同的塑煉溫度下,達(dá)到相近的可塑性時,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速越快,所需塑煉的時間就越短。在高填充系數(shù)時,這一效應(yīng)疊加了混煉室內(nèi)壓升高的影響??紤]到實際混煉過程,結(jié)果是物料傳輸增加了對轉(zhuǎn)子密封系統(tǒng)加載的壓力。特別是天然-基于高溫的配方。
密煉機(jī)為什么會產(chǎn)生夾鉈現(xiàn)象密煉機(jī)夾鉈的原因
密煉機(jī)為什么會產(chǎn)生夾鉈現(xiàn)象密煉機(jī)夾鉈的原因一般說來有三個方面:(1)設(shè)備本身有毛病,如:上頂拴漏風(fēng)等,(2)風(fēng)壓不足,(3)操作不當(dāng),如加軟化劑時不注意,往往會使上頂栓和密煉機(jī)腔壁上粘上膠料,如不及時清理,久而久之就會夾鉈。混煉膠片 會壓散混煉時由于不慎,往往會壓散,造成的原因很多,主要是:(1)違反工藝規(guī)程規(guī)定的加藥順序或加藥過急;密煉機(jī)在處理物品原料的過程中所需要消耗的能量表較大,并且在同一個加工周期內(nèi)所需要消耗的功率是不一樣的。 (2)混煉時混煉室溫度過底;(3)配方中填充劑用量過大等,均有可能。由于混煉不好,而將膠料壓散。壓散后的膠料要加同膠號塑煉膠或母膠,待壓合排出后,再作技術(shù)處理。