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邯鄲煉鋼化學(xué)除油器填料拆除及更換
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訂貨量(立方)
¥200.00
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店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 楊經(jīng)理 經(jīng)理
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發(fā)貨地 河南省鄭州市
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河南禹水灃環(huán)??萍加邢薰?/p>
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
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商品參數(shù)
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商品介紹
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品牌 禹水灃
訂貨號 XB50
型號 XB50
加工定制 是
貨號 5080
含量≥ 100
材質(zhì) 聚丙烯PP
廠商 河南禹水灃環(huán)保科技有限公司
密度 0.94
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 國標(biāo)
規(guī)格 XGTL50*1000
是否跨境貨源 否
商品介紹
化學(xué)除油器填料兩端所有平面接點全部要燙接,兩側(cè)兩片平面合縫處要求燙接四點以上,在兩片化學(xué)除油器填料平面中間要求焊接四點以上,確保焊接牢固;
燙接時注意操作節(jié)奏,控制好溫度,燙接點數(shù)不得遺漏。每一個化學(xué)除油器填料包裝作為一個單獨的燙接單元,燙接完成后在場地上整齊堆放;
此圖為待更換的斜管沉淀池,該沉淀池內(nèi)的斜管填料使用了三年左右,已經(jīng)倒塌無法正常使用,現(xiàn)已將池內(nèi)的廢舊斜管填料清理出來,多來凈水提供上門清理廢舊斜管填料的服務(wù)。
此圖為已經(jīng)安裝好新填料的化學(xué)除油器,此時剛安裝好,還未進(jìn)水投入使用,從圖片中可以看出,安裝好的化學(xué)除油器填料整整齊齊的排列在池子里,由此也可以看出我們安裝工人的過硬技術(shù)。
此圖為填料更換完成后,已經(jīng)投入正常使用的化學(xué)除油器,禹水灃環(huán)保對于自己上門安裝更換的斜管填料提供長達(dá)一年的質(zhì)保期限,質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題,我們將24小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場進(jìn)行解決。
拆除及更換化學(xué)除油器填料,填料規(guī)格為XGTL50*1000,共計200立方,乙方負(fù)責(zé)舊填料拆除及現(xiàn)場新填料安裝;拆除舊填料支架10#槽鋼230米,63角鋼,安裝填料支架及下面池底支撐加固槽鋼400米,63角鋼230米,乙方負(fù)責(zé)廢舊料的分割及倒運;3)2#除油器行走平臺的安裝及舊平臺的拆除分解倒運,負(fù)責(zé)2#中心筒的上移及兩個中心筒的加固,中心筒底支撐加固槽鋼100米,破損處修補(bǔ)、中(略))兩個除油器內(nèi)部氧化鐵皮清理400立,4個排污閥門的更換及焊接,新增DN閥門,彎頭6個,DN250管道30米;甲方提供填料、管道、蝶閥,乙方提供人工及部分輔料。
現(xiàn)化學(xué)除油器2#3#除油器填料支撐因年久腐蝕爛透,填料全部塌陷,2#除油器行,2#3#除油器中心筒腐蝕部分開裂及腐蝕透,支撐腐蝕嚴(yán)重,導(dǎo)致排污管道變形,排污閥門關(guān)閉不嚴(yán),中心筒及外筒氧化鐵皮堆積,排污不暢,影響排污,水質(zhì)嚴(yán)重變差。
乙方負(fù)責(zé)現(xiàn)場填料組裝,指導(dǎo)安裝,廢舊填料回收,填料厚度0.8mm。填料(略),質(zhì)保一年。填料架、中心筒加固及檢修平臺焊接平整,除銹防腐,質(zhì)保一年不得塌陷。
在鋼鐵工業(yè)廢水處理中,熱軋(連鑄)廢水量大,含油和氧化鐵塵粒,是較難處理的污 水。隨著國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和循環(huán)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)資源的利用,對鋼鐵工業(yè)廢水處理循環(huán)使 用提出了更高的要求,同時也促進(jìn)了鋼鐵工業(yè)廢水處理技術(shù)的進(jìn)步。 水資源短缺,可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和循環(huán)經(jīng)濟(jì)上升為國家強(qiáng)制行為,全社會環(huán)保意識也得到 加強(qiáng)。作為用水大戶的鋼鐵行業(yè),也在不斷提高水的循環(huán)利用率和處理技術(shù)水平。相關(guān)高科 技也進(jìn)入了鋼鐵水處理行業(yè),使鋼鐵廢水凈化處理技術(shù)獲得了的發(fā)展。 目前,在熱軋(連鑄)廢水處理的工藝主要有以下三種:一是傳統(tǒng)的兩級沉淀過濾處理 工藝,二是在傳統(tǒng)兩級沉淀過濾處理工藝基礎(chǔ)上改進(jìn)的化學(xué)除油處理工藝,三是采用永磁技 術(shù)新開發(fā)的稀土磁盤凈化廢水處理工藝。下面僅就三種工藝進(jìn)行技術(shù)分析比較,為研究設(shè)計 熱軋(連鑄)廢水處理工藝優(yōu)選提供技術(shù)和應(yīng)用依據(jù)。 2熱軋(連鑄)廢水的來源及特點2.1廢水的來源 連鑄污水是指連鑄設(shè)備和產(chǎn)品的直接冷卻產(chǎn)生的污水,主要是指二次冷卻產(chǎn)生的污水, 其水中主要含有氧化鐵皮、油脂和其它機(jī)械雜質(zhì),并且水溫高。 .熱軋污水是指熱軋生產(chǎn)中的直接冷卻軋輥、軋輥軸承等設(shè)備及軋件時產(chǎn)生的污水,其特 點是含有大量的氧化鐵皮和油,同時水量大,使用后溫度較高,其中主要污染物是不同粒度 的氧化鐵皮和潤滑油,其中最有害的污染物為油泥。該油泥為氧化鐵粘附油而形成團(tuán),其危 害一是極易造成噴管堵塞,二是附著在產(chǎn)品表面造成泥斑和微坑,三是使水處理設(shè)備失效、水質(zhì)惡性循環(huán)。
廢水的特點 (1)板帶連鑄/連軋濁環(huán)水中懸浮物質(zhì)狀況 板帶連鑄,連軋濁環(huán)水中懸浮物質(zhì)狀況見表l 表l板帶連鑄,連軋濁環(huán)水中懸浮物質(zhì)狀況 懸浮物成分,(%) 顆粒直徑“%) lOO~40~ 20~ 水名稱 SiOCaO MgOA1203 <5jam Fe203 其它 lOOIlm 401mfl 20I_tm 51am 89.10.3 0.55 0.1l 0.06 0.26 9.62 95.7 3.7 O.15 O.3 0.15 濁環(huán)水 90.50.1 0.05 0.07 O.02 O.13 9.13 35.2 29.3 29.5 6.0 濁環(huán)水 注:以上表中的板帶連鑄腱軋濁環(huán)水中懸浮物質(zhì),不是單純的固體懸浮物,包括有一部分油份也過濾到 濾紙上,在后期分析成分時,輕質(zhì)油烘干時揮發(fā),重油留在固體組分中,實際上大部分微細(xì)懸浮 物是以油泥形式存在. (2)濁環(huán)水中的油 油的粒徑分布及存在形式見表2 序號名稱 粒度/(1ain) 百分比,(%) 存在形式 浮油>100 40~60 短暫時間,部分油泥狀態(tài) <60mg/L 懸浮油50~100 20~40 油泥狀態(tài) <40mg/L 分散油10~50 10~30 油泥狀態(tài),分散在水中 <30mg/L 乳化油O.1~lO lO 穩(wěn)定油。呈乳油狀態(tài) <IOmg/L 溶解油<O.1 O.2~0.5 ‘<lmg/L 油泥100~10 40~80 (3)濁環(huán)水中的油泥的形成 粒徑在lOOpm以下的氧化鐵具有很強(qiáng)的吸附性,微觀為表面粗糙、多孔結(jié)構(gòu)(越微細(xì) 比表面積越大),比重在49/cm3,帶有正電荷,懸浮于水中。隨水流、泵作用而成紊動狀態(tài)。 粒徑在lOOllm以下的油主要為懸浮油、分散油和乳化油,多為水包油狀態(tài)(O/W), 2006全國水處理技術(shù)研討會論文集2006年10月 比重在O.89/em3左右,帶有負(fù)電荷,同樣隨水流、泵作用而成紊動狀態(tài)。 當(dāng)100pm以下的氧化鐵與100“m以下的油在濁環(huán)水中相遇時,其正、負(fù)電荷相吸, 容易形成油泥,分析測試油泥成分,每克氧化鐵粉能吸附超過0.29的油,重量比為10:2, 體積比基本上為l:l。 板帶連鑄/連軋濁環(huán)水中懸浮氧化鐵濃度一般在200---'500mg/L。油的濃度一般在20"-- 50mg/L。在水中充分混合后,大部分轉(zhuǎn)化為油泥成分。其占比例為不能較快靜置上浮油的 80%。 3熱軋(連鑄)廢水工藝選擇的關(guān)鍵。
連鑄污水處理工藝的選擇不在于沉淀和過濾,而是選擇適合含油、含鐵塵,其 它機(jī)械雜質(zhì),實現(xiàn)固液分離,油水分離的設(shè)備,從而保證濁環(huán)水系統(tǒng)在滿足生產(chǎn)工藝對水質(zhì) 要求及環(huán)境保護(hù)的前提下,根據(jù)一次性投資、運行費用及占地面積、維護(hù)檢修繁簡等因素進(jìn) 行水處理工藝設(shè)計: 4軋鋼(連鑄)污水處理工藝技術(shù)分析 4.1傳統(tǒng)沉淀過濾水處理工藝分析 4.1.1傳統(tǒng)水處理工藝流程 傳統(tǒng)水處理工藝一般采用兩級沉淀,一級過濾一級沉淀多為旋流井或平流沉淀池,二級 沉淀多為平流沉淀池或斜板(管)沉淀池。過濾方式一般為普通沙濾,油上升到水面后,一 般采用拖帕式除油機(jī),或帶式除油機(jī)去除,沉淀過濾后的排泥和過濾反洗水送板框壓濾機(jī)脫 水處理,其工藝流程見圖1 傳統(tǒng)熱軋水處理工藝流程圖水中的固體顆粒依靠重力作用沉淀,或者水中的固體顆粒受到濾料的吸附和機(jī)械阻留作用被截留從水中分離出來。油類則依靠浮力上升至水面被分離出來或被濾料截留分離。 4.1.3傳統(tǒng)水處理工藝技術(shù)分析 (1)傳統(tǒng)的處理方法多為旋流沉淀、平流沉淀和后級過濾,其主要原理是依賴介質(zhì)重力 分離和濾料孔隙阻擋、孔隙吸附截留介質(zhì)分離。 (2)該工藝在二十世紀(jì)九十年代以前,在鋼(連鑄)濁環(huán)水處理中應(yīng)用較普遍,但在實 際運行中,處理后的水不能較好的滿足生產(chǎn)對水質(zhì)的要求和水處理工藝本身的經(jīng)濟(jì)運行 的要求,主要表現(xiàn)為:設(shè)備冷卻水噴嘴油泥堵塞,由于水質(zhì)差影響產(chǎn)品表面質(zhì)量,水處理工 藝中,由于沉淀后水與SS和油不能有效得到分離,不能滿足過濾器進(jìn)水要求,造成濾料板 結(jié),過濾單元失效,造成過濾器濾料更換頻繁、勞動強(qiáng)度大,費用大,造成環(huán)境污染,同時由于SS和油結(jié)合產(chǎn)生的油泥雜質(zhì)易于粘附于冷卻塔的填料和結(jié)構(gòu)架上,造成冷卻塔的填料 結(jié)構(gòu)坍塌問題。用傳統(tǒng)方法處理連鑄和熱軋廢水,工藝流程長,占地面積大,構(gòu)筑物多,系統(tǒng)一次 性投資高,水處理效率低,運行成本高,出水水質(zhì)不穩(wěn)定。沉淀池泥渣和過濾反沖水泥渣,加藥濃縮后送壓濾機(jī)。板框壓濾機(jī)配套投資費用大, 不能連續(xù)運行,維護(hù)、濾布更換、再加上絮凝劑費、管理人員多等因素,使整個系統(tǒng)運行費 用高,管理繁瑣,故障率高。 (5)沉淀池沉淀后的水質(zhì)不能滿足砂濾器對進(jìn)水質(zhì)量的要求,+造成濾料板結(jié),過濾功能 喪失,水中的雜質(zhì)和油形成的油泥后移到冷卻塔中,易造成垮塔現(xiàn)象和系統(tǒng)水質(zhì)惡性循環(huán),并且過濾器濾料需定期更換,勞動強(qiáng)度大,費用高,造成環(huán)境污染并影響廠容廠貌。經(jīng)過實踐探索,將過濾器由傳統(tǒng)的砂濾器改進(jìn)為以核桃殼為濾料的含油污水過濾器 進(jìn)行替代取得了較好的效果。
化學(xué)除油工藝包括化學(xué)除油器和斜窄流集成式沉淀除油裝置。化學(xué)除油是傳統(tǒng)的水 處理方法改進(jìn)后在軋鋼(連鑄)廢水處理中的應(yīng)用,由于廢水水質(zhì)變化波動較大,加藥量很難與水質(zhì)變化同步,要達(dá)到預(yù)期水處理效果,對設(shè)備運行管理人員的操作技術(shù)和責(zé)任心要求較高,而且藥劑成本較高。
化學(xué)除油水處理工藝是對傳統(tǒng)水處理工藝的改進(jìn),初沉淀一般采用旋流沉淀池,在化學(xué) 除油器(相當(dāng)于斜板或斜管沉淀池)前,通過投加混凝劑和油絮凝劑,使廢水中的油類和固 體懸浮物沉淀在化學(xué)除油器中,化學(xué)除油器排山的污泥定期排出。排出的污泥需先濃縮,然 后經(jīng)板框壓濾機(jī)脫水后回用。
化學(xué)除油器分離雜質(zhì)和油的原理化學(xué)除油器的工作原理實際上是一種絮凝沉淀法,通過投加混凝劑和油絮凝劑,使污水中的油類和固體懸浮物絮凝沉淀,懸浮物沉淀在除油器中并將污泥定期排出,排出的污泥需先濃縮,然后經(jīng)污泥脫水設(shè)備脫水后(一般采用板框壓濾機(jī))外運,達(dá)到廢水凈化的目的。
化學(xué)除油水處理技術(shù)同屬于傳統(tǒng)的水處理方法,只是增加化學(xué)混凝技術(shù)的應(yīng)用。一次性 投資大長期高運行管理費用高,對運行管理人員的技術(shù)和責(zé)任心要求較高。一方面連鑄污水水質(zhì)水量波動較大,混凝沉淀藥劑不可能隨水量、水質(zhì)變化實現(xiàn)科學(xué)合理配加,另 一方面受混凝效率、沉淀時間和沉降方式的限制,影響水處理出水質(zhì)量。
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