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主營產(chǎn)品: 工業(yè)設(shè)備清洗服務(wù), 高壓水射流清洗, 化學(xué)清洗, 水處理劑, 清洗鍋爐, 制冷/換熱清洗, 制藥設(shè)備清洗, 中央空調(diào)清洗, 管道系統(tǒng)
初冷器清洗焦化廠設(shè)備管層高壓沖洗
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¥56000.00
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較常見的為橫管式初冷器,內(nèi)部有若干根橫向管道,冷卻水在管道中循環(huán)。冷卻水又分為一段冷卻水和二段冷卻水,一段冷卻水溫度一般在25-32度,在初冷器上半部分循環(huán);二段冷卻水溫度一般在18-25度,在初冷器下半部分循環(huán)。熱氣體由初冷器頂部進入,再由底部出去,熱氣體在初冷器里遇到橫管內(nèi)的冷卻水而降溫,使出初冷器的氣體溫度達到技術(shù)指標(biāo)。 為防止氣體在冷卻時凝結(jié)出來的晶體堵塞管線,一般在初冷器頂部用氨水進行噴灑,結(jié)晶體遇到氨水會自動分解,然后跟隨下液一起排出。高度一般為30米。
其具有直立長方形的外殼,冷卻水管與水平面成3度角橫向配置。管板外側(cè)管箱與冷卻水管連同,可分兩段或三段供水,兩段供水是供低溫水、循環(huán)水,三段供水則供低溫水、循環(huán)水和采暖水。暖氣自上而下通過終冷塔,冷卻水由每段下部進入,低能水供入最下端,以提供傳熱溫差,降低煤氣出口溫度,再冷卻殼程各段上部,設(shè)置噴灑裝置,連續(xù)噴灑含煤焦油的氨水,以清洗管外壁沉積的焦油和萘,同時還可以從煤氣中吸收一部分萘。
取消橫管初冷器的水封槽。直接取消了3臺橫管初冷器上、下段的水封槽,讓初冷器上段冷凝液直接進入上段冷凝液槽,讓下段冷凝液直接進入下段冷凝液槽。原冷凝液槽、冷凝液泵和水封槽都布置在電捕焦油器與橫管初冷器之間,空間狹窄,幾乎沒有操作和檢修空間。去掉水封槽后,極大擴展了操作和檢修空間,操作環(huán)境得以改善。
(3) 增大循環(huán)洗液焦油補充量,實現(xiàn)連續(xù)補充?;謴?fù)焦油氨水分離槽自動連續(xù)排焦油的功能,以保證補充的相界面乳濁液的成分穩(wěn)定。在保證循環(huán)氨水質(zhì)量的前提下,適當(dāng)提高了焦油排出口的高度,實現(xiàn)相界面的4個排出口中,上面2個排出乳濁液的同時,下面2個排出口可調(diào),排出的粗焦油補充到下段循環(huán)液中,保證下段循環(huán)液中的焦油含量不低于30%,在保持良好流動性下,增加循環(huán)噴灑液的溶萘能力。同時,將電捕焦油器的捕集液由排入地下槽改為從水封槽引入冷凝液槽,使循環(huán)噴灑液中的焦油含量增加約0.5t/h。
(4) 將焦油氨水分離槽相界面排出的含50%焦油的乳濁液直接引入下段循環(huán)噴灑泵的進口。將入冷凝液槽的乳濁液補充管道直接接到下段循環(huán)噴灑泵進口管道上。這樣,當(dāng)初冷器下段阻力上升明顯時,可以及時逐步增大乳濁液中的焦油含量,使焦油含量高的循環(huán)液在短時間內(nèi)直接溶解沖刷管道上的萘;待下段阻力明顯下降后,再調(diào)節(jié)乳濁液中的焦油含量恢復(fù)正常。循環(huán)時間短,調(diào)節(jié)手段簡單直接。
冷鼓工段中,要對煤氣中蔡,選用一段初冷器冷凝下來的含有蔡焦油的液體(稱為輕質(zhì)焦油),其中含有部分重焦油,其含蔡量在24 %-26%左右,在二段噴灑過程中,輕焦油中蔡含量進一步提高。隨著煤氣的冷卻,冷凝液溫度降低,冷凝液中輕焦油粘度提高,流動性變差,當(dāng)操作不正常時:(1)輕焦油未及時更換;(2)噴酒密度小,就會造成重質(zhì)焦油結(jié)晶禁在換熱器管上粘附和沉積,致使初冷器堵塞。
1.2 設(shè)計方面
1.2.1 工藝問題在設(shè)計中選用一段初冷器冷凝下來的含蔡輕焦油洗蔡,初冷器的冷凝液較少,且含蔡較高,當(dāng)人I段初冷器的煤氣溫度較高時(≥820C ),在輕質(zhì)焦油中會帶人較多的重質(zhì)焦油,用這部分焦油循環(huán)洗茶極易造成初冷器的堵塞,煤氣溫
度降不下來,輕焦油對禁的溶解吸收能力降低,初冷后的含蔡增加,造成煤氣溫度高、煤氣含蔡高的惡性循環(huán),不利于后序工段的凈化。
1.2.2 有待改進在初冷器的設(shè)計中,只配有蒸汽吹掃清理手段,當(dāng)換熱器有大量焦油蔡等物粘附時,蒸汽吹掃使油垢變硬變粘,當(dāng)通空氣時,如蒸汽吹掃油垢后,會氧化聚合,在一定程度上,不利于油垢的徹底。
2 清洗劑的篩選
取樣觀察,發(fā)現(xiàn)此油垢是灰黑色、粘性大的半硬性體,初步判斷是焦油蔡及其聚合物。為此,我們確定了相應(yīng)的清洗劑,見表1,
通過上述方案篩選,確定用50 苯液對初冷器進行清洗,最經(jīng)濟、可靠,且能徹底解決問題。
2.1 洗前準(zhǔn)備
按圖1將初冷器循環(huán)槽及循環(huán)泵安裝好。
2.2 清洗
將粗苯用氨水配制成50%的液體,啟動清洗泵,對初冷器進行循環(huán)浸泡清洗,每小時取樣觀察一次,循環(huán)清洗時間為16h,苯液粘度增大,排液至機械化澄清槽,檢查清洗情況,如不理想,繼續(xù)加人粗苯循環(huán)清洗,至換熱管露出整個金屬表面為止。
表1 清洗劑篩選
類 別 焦油洗油 粗苯+A 堿 液
濃度/% 100 50 50
溫度/℃ 80 30-50 80-100
壓力/Pa 常壓 常壓 常壓
溶解情況 大部分溶解 完全溶解 微量溶解
經(jīng)濟比較 控制溫度高、操 控制溫度低、
1.2
1.2.1
度降不下來,輕焦油對禁的溶解吸收能力降低,初冷后的含蔡增加,造成煤氣溫度高、煤氣含蔡高的惡性循環(huán),不利于后序工段的凈化。
1.2.2
2
取樣觀察,發(fā)現(xiàn)此油垢是灰黑色、粘性大的半硬性體,初步判斷是焦油蔡及其聚合物。為此,我們確定了相應(yīng)的清洗劑,見表1,
通過上述方案篩選,確定用50
2.1
按圖1將初冷器循環(huán)槽及循環(huán)泵安裝好。
2.2
將粗苯用氨水配制成50%的液體,啟動清洗泵,對初冷器進行循環(huán)浸泡清洗,每小時取樣觀察一次,循環(huán)清洗時間為16h,苯液粘度增大,排液至機械化澄清槽,檢查清洗情況,如不理想,繼續(xù)加人粗苯循環(huán)清洗,至換熱管露出整個金屬表面為止。
表1
類
濃度/%
溫度/℃
壓力/Pa
溶解情況
經(jīng)濟比較