河北一水泵業(yè)有限公司
主營產品: 離心泵
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二、堵塔的原因
1、脫硫系統的指標控制。
2、氣溫低時在液相加熱。把這一項單獨列出,是因為這是現在氮肥企業(yè)的普遍做法,或許是沒有辦法的辦法,或許是還沒有認識到這樣做的危害。
3、脫硫塔內件的選擇。
4、沒有選擇合適的脫硫劑。
5、再生效果差,貧液中硫含量高。
6、硫回收的質量。
7、前工段的除塵效果。
1、嚴格控制各項工藝指標
溫度是脫硫系統正常運行的關鍵因素,溫度低了液體粘度大,脫硫效果差,溫度高了副鹽生成多,也不利于H2S的吸收。有人做過試驗,只要脫硫液溫度高于45℃,特別是Na2S2O3和Na2SO4的生成率會直線上升。而且再生溫度過高時,再生槽虛泡嚴重,硫顆粒聚合和浮選困難,致使貧液中懸浮硫逐步升高。一般脫硫溫度應控制在38℃~~42℃為宜,不低于35℃,不能高于45℃。
眾所周知,進入脫硫系統的氣體成分復雜,含有不少雜質和臟物,一旦進入脫硫塔就很難帶出,會和硫膏摻和在一起造成堵塔。一般的填料塔都分為3段,如果檢測的是層填料壓差大,那多半是因除塵效果不佳所致。
保證氣化爐出口除塵器的正常運行,按時下灰。造氣循環(huán)水能上微渦流。開好電除塵裝置,不僅要維護好電濾器的二次電壓和電流,還要經常熱洗電濾器,盡量減少因二次電壓、電流表的誤差,造成對除塵效果的誤判。管理好洗氣塔和冷卻清洗塔的循環(huán)水,有條件的企業(yè)要勤置換,能連加連排。
(1)吸收效率高。
1)氣體通過級除霧器之后,完全消除了位于吸收塔側面的氣體進口管道形成的偏流,氣體分布均勻,各處的液氣比接近相同,提高了氣液接觸效果。
2)氣體通過氣體導管除霧器之后,形成旋流流場,延長了氣體停留時間。
3)利用多級的原理,每個除霧器將前一級的氣體重新混合、匯集后送入下游,完全消除了氣液接觸盲區(qū),這種各級效率的疊加可實現很高的吸收效率。